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凱恩帝伺服驅(qū)動器故障維修方法

發(fā)布者:觸摸屏    來源:上海仰光電子科技有限公司     發(fā)布時間:2020-8-3

凱恩帝伺服驅(qū)動器故障維修方法

凱恩帝伺服驅(qū)動器故障維修方法

1、驅(qū)動板的維修
驅(qū)動板與變頻器的結(jié)構(gòu)基本一樣,由開關(guān)電源、 保護(hù)電路、PWM波隔離驅(qū)動、三相逆變橋組成。、其維修原理方法可參考變頻器。 先從故障入手, 排查逆變器故障, 啟動電路故障, 驅(qū)動故意障,開關(guān)電源故障。
2、控制板的維修
此板較為復(fù)雜,一般由DSP與CPLD兩主控制芯片構(gòu)成。包含電流采樣, A/D, 編碼器信號處理。

DSP電源系統(tǒng)、I/O系統(tǒng),相對說該板故障率低,主要搞清楚的是主要參數(shù)的意義,這對維修很有幫助。維修要好好利用參數(shù)這個工具。

3、顯示板的維修
這個多數(shù)就是電阻與數(shù)碼管組成的,很少壞。

4、電機(jī)的維修
對于增量式容易些, 手轉(zhuǎn)電機(jī)轉(zhuǎn)子,用示波器測碼盤輸出信號即可。式的, 可以用邏輯分析儀讀出數(shù)字。正反轉(zhuǎn), 數(shù)字能加減即可

 

1、上電后,驅(qū)動器的led燈不亮;

  故障原因:供電電壓太低,小于電壓值要求。

  處理方法:檢查并提高供電電壓。

  2、電機(jī)失速;

  (1) 故障原因:速度反饋的極性搞錯。

     處理方法:可以嘗試以下方法。

   a. 如果可能,將位置反饋極性開關(guān)打到另一位置。(某些驅(qū)動器上可以)

   b. 如使用測速機(jī),將驅(qū)動器上的tach+和tach-對調(diào)接入。

   c. 如使用編碼器,將驅(qū)動器上的enc a和enc b對調(diào)接入。

   d. 如在hall速度模式下,將驅(qū)動器上的hall-1和hall-3對調(diào),再將motor-a和motor-b對調(diào)接好。

  (2) 故障原因:編碼器速度反饋時,編碼器電源失電。

     處理方法:檢查連接5v編碼器電源。確保該電源能提供足夠的電流。如使用外部電源,確保該電壓是對驅(qū)動器信號地的。

   3、led燈是綠的,伺服驅(qū)動器維修培訓(xùn),但是電機(jī)不動;

  (1) 故障原因:一個或多個方向的電機(jī)禁止動作。

     處理方法:檢查+inhibit

和 –inhibit

端口。

  (2) 故障原因:命令信號不是對驅(qū)動器信號地的。

     處理方法:將命令信號地和驅(qū)動器信號地相連。

4、示波器檢查驅(qū)動器的電流監(jiān)控輸出端時,發(fā)現(xiàn)它全為噪聲,無法讀出;

   故障原因:電流監(jiān)控輸出端沒有與交流電源相隔離(變壓器)。

   處理方法:可以用直流電壓表檢測觀察。

5、led燈始終保持紅色;

   故障原因:存在故障。

   處理方法:原因: 過壓、欠壓、短路、過熱、驅(qū)動器禁止、hall無效。

   6、電機(jī)在一個方向上比另一個方向跑得快;

  (1) 故障原因:無刷電機(jī)的相位搞錯。

     處理方法:檢測或查出正確的相位。

  (2) 故障原因:在不用于測試時,測試/偏差開關(guān)打在測試位置。

     處理方法:將測試/偏差開關(guān)打在偏差位置。

  (3) 故障原因:偏差電位器位置不正確。

     處理方法:重新設(shè)定。

7、當(dāng)電機(jī)轉(zhuǎn)動時, led燈閃爍;

  (1) 故障原因:hall相位錯誤。

     處理方法:檢查電機(jī)相位設(shè)定開關(guān)(60°/120°)是否正確。 多數(shù)無刷電機(jī)都是120°相差。

  (2) 故障原因:hall傳感器故障

     處理方法:當(dāng)電機(jī)轉(zhuǎn)動時檢測hall

a, hall b, hall c的電壓。電壓值應(yīng)該在5vdc和0之間。

1、上電后,驅(qū)動器的led燈不亮;

  故障原因:供電電壓太低,小于電壓值要求。

  處理方法:檢查并提高供電電壓。

  2、電機(jī)失速;

  (1) 故障原因:速度反饋的極性搞錯。

     處理方法:可以嘗試以下方法。

   a. 如果可能,將位置反饋極性開關(guān)打到另一位置。(某些驅(qū)動器上可以)

   b. 如使用測速機(jī),將驅(qū)動器上的tach+和tach-對調(diào)接入。

   c. 如使用編碼器,將驅(qū)動器上的enc a和enc b對調(diào)接入。

   d. 如在hall速度模式下,國產(chǎn)伺服驅(qū)動器維修,將驅(qū)動器上的hall-1和hall-3對調(diào),再將motor-a和motor-b對調(diào)接好。

  (2) 故障原因:編碼器速度反饋時,編碼器電源失電。

     處理方法:檢查連接5v編碼器電源。確保該電源能提供足夠的電流。如使用外部電源,確保該電壓是對驅(qū)動器信號地的。

   3、led燈是綠的,但是電機(jī)不動;

  (1) 故障原因:一個或多個方向的電機(jī)禁止動作。

     處理方法:檢查+inhibit

和 –inhibit

端口。

  (2) 故障原因:命令信號不是對驅(qū)動器信號地的。

     處理方法:將命令信號地和驅(qū)動器信號地相連。

4、示波器檢查驅(qū)動器的電流監(jiān)控輸出端時,發(fā)現(xiàn)它全為噪聲,無法讀出;

   故障原因:電流監(jiān)控輸出端沒有與交流電源相隔離(變壓器)。

   處理方法:可以用直流電壓表檢測觀察。

5、led燈始終保持紅色;

   故障原因:存在故障。

   處理方法:原因: 過壓、欠壓、短路、過熱、驅(qū)動器禁止、hall無效。

   6、電機(jī)在一個方向上比另一個方向跑得快;

  (1) 故障原因:無刷電機(jī)的相位搞錯。

     處理方法:檢測或查出正確的相位。

  (2) 故障原因:在不用于測試時,測試/偏差開關(guān)打在測試位置。

     處理方法:將測試/偏差開關(guān)打在偏差位置。

  (3) 故障原因:偏差電位器位置不正確。

     處理方法:重新設(shè)定。

7、當(dāng)電機(jī)轉(zhuǎn)動時, led燈閃爍;

  (1) 故障原因:hall相位錯誤。

     處理方法:檢查電機(jī)相位設(shè)定開關(guān)(60°/120°)是否正確。 多數(shù)無刷電機(jī)都是120°相差。

  (2) 故障原因:hall傳感器故障

     處理方法:當(dāng)電機(jī)轉(zhuǎn)動時檢測hall

a, hall b, hall c的電壓。電壓值應(yīng)該在5vdc和0之間



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